揚子熱電廠首臺鍋爐實施超潔凈改造效果 |
發布日期:2018/3/6 6:16:40 瀏覽人數:2647 |
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中國石化新聞網 石化新聞
日前,揚子石化熱電廠鍋爐裝置3號爐完成了首臺爐脫硝超潔凈攻關改造,實現了氮氧化物排放低于50毫克每標立方的環保最新規定,在鍋爐超潔凈攻關上取得良好的階段性成果,并為其它鍋爐的改造工作提供了技術支撐。面對嚴峻的環保形勢和壓力,揚子石化制定計劃,九臺鍋爐脫硝超潔凈改造必須在2018年底前全部完成。為此,該公司熱電廠緊鑼密鼓,認真開展脫硝改造攻關工作。
為了確定攻關技術路線,揚子熱電廠在行業內外多次進行詳細調研,對等離子、臭氧、增設催化劑等多種技術路線進行認真比選,認為臭氧脫硝技術較為成熟、投用效果良好,但是存在改造投資高、時間長、占用場地大、運行安全風險高的特點。針對2018年長期存在的九臺鍋爐的脫硝改造和計劃檢修消缺狀況,揚子石化熱電廠鍋爐裝置主動靠前,立足實際情況提出改造建議,在原有脫硝工藝基礎上增設催化劑、優化煙氣流場、改進選擇性非催化還原脫硝系統噴嘴的脫硝技術攻關路線,可以縮短、短工期、減少費用、降低風險。
新的攻關思路得到了揚子公司的肯定和有力支持,揚子石化熱電廠鍋爐裝置于2017年12月18日至2018年1月6日期間對3號爐實施了首臺爐脫硝超潔凈攻關,對選擇性非催化還原脫硝系統噴槍位置進行優化,在選擇性非催化還原脫硝系統精確噴氨上部科學增設倒流板,在已有50立方脫硝催化劑的基礎上充分利用空間再增加20立方脫硝催化劑,在克服改造受限多、物資準備時間緊、攻關技術經驗少等眾多困難,通過多種改造措施的實施,按時完成了3號爐的超潔凈改造工作。
經過近一個月的運行調試和參數分析,3月初,3號爐出口氮氧化物已滿足連續控制在50毫克每標立方以下的超潔凈環保要求。并且,相對于采用臭氧技術,采用自主技術的單臺鍋爐改造減少改造費用約900萬元、創造出顯著經濟效益的同時,也間接提高了鍋爐裝置的安穩運行水平。 (陶炎 吳江 熊曉鋼) |
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